年產(chǎn)乙烯60萬(wàn)噸、加工原油能力650萬(wàn)噸的特大型企業(yè)中國石油大慶石化公司,2007年實(shí)現了能耗和水耗分別比2005年下降了15%和15.4%,由此獲得直接經(jīng)濟效益兩億多元。
節能減排要全員參與
2005年底,大慶石化公司公司提出了兩年內用能用水和排污總量分別下降15%的目標。 大慶石化有40多年歷史,部分裝置設備陳舊,工藝落后,加上北方冬季氣候嚴寒,企業(yè)節能減排的難度很大。為實(shí)現這個(gè)目標,大慶石化將“降低15%”的目標分解細化,把用能減排納入關(guān)鍵業(yè)績(jì)考核指標,直接與單位管理者業(yè)績(jì)和全員獎金掛鉤,把任務(wù)和壓力逐級傳遞到每名員工,形成了全員參與的局面。此外,公司還設立了1000萬(wàn)元專(zhuān)項獎金用于獎勵節能減排先進(jìn)單位和個(gè)人。 大慶石化公司能耗高的一個(gè)重要原因是生產(chǎn)裝置各自獨立,缺乏聯(lián)動(dòng)性,能源的綜合利用效率低。于是,公司對130多套生產(chǎn)裝置進(jìn)行了重新梳理,根據不同門(mén)類(lèi)的生產(chǎn)結構特點(diǎn),發(fā)掘其能源利用的互補性,進(jìn)行優(yōu)化組合;ひ粡S(chǎng)規劃科科長(cháng)馬學(xué)明給記者舉了一個(gè)例子:2006年廠(chǎng)里把丁辛醇裝置的蒸汽冷凝液外送給另一套裝置使用,僅此一項每月即可節約5噸標油。
以科技含量降能耗水平
公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記楊繼鋼認為,科技水平不僅是企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵,也是能否實(shí)現節能減排目標的關(guān)鍵。他介紹說(shuō),大慶石化通過(guò)抓住技術(shù)攻關(guān)和新技術(shù)推廣應用,為節能降耗工作提供了技術(shù)支撐。 化工一廠(chǎng)裂解裝置的裂解爐是大慶石化的“耗能中心”。為解決裂解爐長(cháng)期存在的運行周期短、燒焦時(shí)間長(cháng)、能耗高的問(wèn)題,公司于2006年通過(guò)企業(yè)內部技術(shù)攻關(guān),調整了裂解爐燒焦方案和運行方案,每年節能1萬(wàn)多噸標油。 記者在采訪(fǎng)中了解到,一系列的技術(shù)攻關(guān)成果為企業(yè)帶來(lái)了巨大的節能效益。通過(guò)調整生產(chǎn)工藝,大幅度降低了煉油廠(chǎng)常減壓裝置的深井水量,解決了過(guò)剩溢流問(wèn)題;對熱電廠(chǎng)5臺鍋爐進(jìn)行燃燒調整試驗,改變燃燒控制方法,解決了飛灰含碳量高的難題。
石化工業(yè)節能潛力巨大
楊繼鋼表示,通過(guò)公司這個(gè)大的節能“試驗田”表明,我國石化工業(yè)的節能降耗工作有巨大潛力。 據統計,2006年我國石油化工行業(yè)用能總量約占全國工業(yè)能源消費量的20%,用水總量約占25%,能源消耗和水消耗占生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的70%以上。以乙烯生產(chǎn)為例,國內目前主要生產(chǎn)裝置的平均能耗在700千克標油/噸,與世界先進(jìn)水平的500千克標油/噸存在很大差距。以煉油生產(chǎn)為例,目前國內加工噸油的耗水量是國外先進(jìn)企業(yè)的5倍。 楊繼鋼說(shuō),正是因為存在這種差距,說(shuō)明節能降耗工作還有很大潛力。他建議,應當進(jìn)一步加大《節約能源法》執行力度,把節能技術(shù)改造當作企業(yè)的“強制性”任務(wù)。應當在石化企業(yè)加大推廣和應用目前國內外已經(jīng)相對成熟節能、節水技術(shù)的力度,建立節能降耗工作的長(cháng)效機制,防止企業(yè)因短視行為使能耗回到原來(lái)的水平。 |