中鋁貴州分公司治污用污有賺頭
自“產(chǎn)”污水不夠用 還需從外引進(jìn)廠(chǎng)
    2007-08-28    本報記者:王麗    來(lái)源:經(jīng)濟參考報

  鋁工業(yè)是典型的高能耗、高污染行業(yè),特別是生產(chǎn)中大量排放高濃度堿水造成水體和生物污染是個(gè)環(huán)保難題?墒钱斢浾呷涨皝(lái)到中國鋁業(yè)貴州分公司污水“總排口”時(shí),不僅沒(méi)看見(jiàn)廠(chǎng)里的污水外排,反而發(fā)現抽水機正源源不斷地把廠(chǎng)外河道內的生活污水抽進(jìn)廠(chǎng)區水渠。
  “污染大戶(hù)”為何還要引污水進(jìn)廠(chǎng)?公司環(huán)?瓶崎L(cháng)鄧幫慶的解說(shuō),化解了記者的疑惑。原來(lái),這些偏酸性的生活污水將被加入污水處理系統,與偏堿性的工業(yè)廢水進(jìn)行同步處理,所產(chǎn)生的“再生水”又將全部用于企業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節。依托自主創(chuàng )新先進(jìn)的污水處理技術(shù)和科學(xué)、嚴格的管理制度,中鋁貴州分公司成為全國鋁工業(yè)首家全部實(shí)現污水“零排放”的企業(yè)。

“污染大戶(hù)”日子難過(guò)大力治污別無(wú)選擇

  “別看現在這條小河成了企業(yè)的新水源,以前它卻是廠(chǎng)地矛盾不斷升級的‘導火索’!编噹蛻c指著(zhù)廠(chǎng)外的洗馬河對記者說(shuō),以前企業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的大量工業(yè)污水及含堿廢水就從這里外排,造成周?chē)r田及地處下游的洗馬河、麥架河、貓跳河流域等四個(gè)鄉鎮16個(gè)村不同程度污染,莊稼被燒毀,耕田的農民腳被灼傷,下游水電站無(wú)法正常運轉,廠(chǎng)地關(guān)系陷入僵局,企業(yè)發(fā)展難以為繼。
  公司副總經(jīng)理柳健康說(shuō),鋁工業(yè)廢水主要為氧化鋁廠(chǎng)生產(chǎn)排放的含堿廢水,熱電鍋爐排放的灰渣水,電解鋁及碳素制品生產(chǎn)排放的含油、氟廢水和廠(chǎng)區生活污水等。作為我國特大型鋁聯(lián)合企業(yè),中國鋁業(yè)貴州分公司日排污水量驚人。
  柳健康說(shuō),鋁工業(yè)企業(yè)又是耗水大戶(hù),20世紀60年代企業(yè)建成時(shí)設計了日提水能力10萬(wàn)噸的供水系統,但10年前就已經(jīng)達到了飽和狀態(tài)。由于耗水量迅速增加,水源地百花湖水位頻繁告急,甚至臨近死水位,給居民生活和企業(yè)生產(chǎn)造成嚴重威脅。
  種種狀況,把中國鋁業(yè)貴州分公司逼上了下大力氣治污這條道。

技術(shù)魔杖點(diǎn)石成金“包袱”變身寶貴資源

  “‘技術(shù)+管理’,污水就能變‘包袱’為財富!敝袖X貴州分公司總經(jīng)理常順清說(shuō),從1997年開(kāi)始,中鋁貴州分公司開(kāi)始集中對廢水“零排放”技術(shù)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),對原有的污水處理系統進(jìn)行集中改造。企業(yè)管理理念的轉變和治污技術(shù)突破,如同一根點(diǎn)石成金的魔杖,讓昔日濁臭逼人的廢棄污水,變成搶手的資源和滾滾財源。
  在中鋁貴州分公司開(kāi)闊的廠(chǎng)區內,氧化鋁廠(chǎng)、電解鋁廠(chǎng)、碳素制品廠(chǎng)、熱電鋁廠(chǎng)等各種不同工藝流程中所產(chǎn)生的廢水,都通過(guò)管道匯集到污水處理廠(chǎng),各種廢水在兩個(gè)巨大的污水處理池中混合處理后,搖身一變?yōu)楦黜椫笜肆己玫摹霸偕,又?jīng)管道被回送到各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節循環(huán)使用。
  柳健康說(shuō),在他們企業(yè),污水處理絕不僅是為了達標排放,而是讓“再生水”回流到諸多生產(chǎn)流程中再次使用,這其間運用了一批他們自主創(chuàng )新的污水處理技術(shù)。如他們集中解決了氧化鋁生產(chǎn)中廢渣“污泥”的處理技術(shù),“應用高效纖維過(guò)濾器專(zhuān)利技術(shù)”同時(shí)申請了中國專(zhuān)利和美國專(zhuān)利,還有通過(guò)管道輸送將熱電廠(chǎng)產(chǎn)生的酸性廢水和氧化鋁生產(chǎn)產(chǎn)生的堿性廢水進(jìn)行中和處理等技術(shù),使處理后的“再生水”成為合格的企業(yè)生產(chǎn)用水。
  此外,企業(yè)自主開(kāi)發(fā)的將真空泵使用后的“再生水”用于洗滌氫氧化鋁技術(shù)成為國內首創(chuàng ),成為鋁工業(yè)再生水資源開(kāi)發(fā)利用的重要突破。公司還創(chuàng )造性地將固廢“赤泥”同步進(jìn)行蒸發(fā)回水處理,又從赤泥附液中“摳”回大量生產(chǎn)所需的堿。
  循環(huán)水補水、設備冷卻用水、廁所沖洗用水,在廠(chǎng)區內采訪(fǎng),記者發(fā)現每個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,甚至行政、后勤部門(mén),隨時(shí)隨地可見(jiàn)“再生水”用水點(diǎn)。柳健康說(shuō),去年公司“再生水”回用總量已達1224萬(wàn)噸。先進(jìn)高效的污水處理能力,不僅吞下公司自身產(chǎn)生的全部污水,從2003年開(kāi)始,每年還要從洗馬河抽取55萬(wàn)噸生活污水處理使用,讓企業(yè)和社會(huì )兩相得益。

治污不是“賠錢(qián)買(mǎi)賣(mài)”節支增收苦盡甘來(lái)

  為了實(shí)現污水“零排放”目標,中鋁貴州分公司近幾年先后投入的治污資金已達3500多萬(wàn)元,但公司總經(jīng)理常順清給記者算的一筆經(jīng)濟和效益收支賬卻證明,節能減排投入絕不是“賠錢(qián)的買(mǎi)賣(mài)”。
  首先,污水處理使企業(yè)用水總量大幅下降。1997年至2006年的10年間,企業(yè)氧化鋁和鋁錠產(chǎn)量成倍增長(cháng),但年用水總量卻從2475萬(wàn)噸下降到1094萬(wàn)噸,噸氧化鋁新水耗也從19.27噸下降到3.33噸。
  其次,實(shí)現污水“零排放”后,中鋁貴州分公司每年可節約耗新水費用369萬(wàn)元;通過(guò)同步回收廢水中的堿每年可節約堿費用547.8萬(wàn)元。
  第三,由于污水不再外排,按國家現行收費標準計算,企業(yè)每年可節約排污費、居民生活污水處理費和農賠費等2530.8萬(wàn)元。
  總體測算下來(lái),環(huán)?偼顿Y為3500萬(wàn)元,每年運行費用為525.6萬(wàn)元,綜合經(jīng)濟效益可達每年2900多萬(wàn)元,兩年就可收回全部投資。

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